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分段式博雷球阀控制装置提升高磨损性制糖工况性能与经济效益
发布时间:2026-04-11 09:09:55

应用场景

美国某大型制糖厂碳酸化及石灰乳流量控制

在制糖厂生产流程中,经压榨机组产出的粗糖汁会被输送至碳酸化工序进行净化分离。在粗糖汁进入加热器及澄清器前,需向其中添加石灰乳,以去除非糖类杂质。该净化分离过程具有极强的磨损性,粗糖汁中含有纤维、砂石、岩石及矿物质,因此必须采用适配强腐蚀性流体的阀门,保障生产季连续稳定运行与生产效率。

工艺参数

  • 工艺类型:粗糖汁净化用碳酸化及石灰乳处理
  • 应用场景:流量控制
  • 处理介质:粗糖汁
  • 工作压力:60~80psi(4~5.5bar)
  • 工作温度:176~194°F(80~90°C)
  • 流量:80~100gpm(303~379L/min)

制糖工艺典型应用流程

甘蔗种植 / 田间采收→压榨机 / 渗出器→石灰窑→石灰乳制备→碳酸化 / 加灰工序→糖汁加热器→澄清器→真空过滤器 / 倾析器→离心分离机→糖浆 / 糖蜜处理→结晶罐 / 助晶机→蒸发罐→干燥机→散料储存→白糖精炼

项目挑战

制糖企业为实现产能与收益最大化,需保证每年 300 天无间断生产,高性能阀门是产线稳定运行的核心部件。

在该石灰乳工况中,竞品陶瓷内衬球阀因强腐蚀性介质出现多项故障问题:

  1. 严重冲刷导致阀门进出口法兰泄漏
  2. 球体与阀内件接触面冲刷、密封失效
  3. 球体卡滞引发球体至阀杆部位故障

陶瓷材质脆性较高,在球体卡滞无法转动的高受力环境下易发生碎裂。因此,陶瓷材质不适用于存在结垢、结晶或聚合风险,可能导致球体卡滞的工况。

原阀门每 4 个月就需检修维护,频繁停机停产严重影响工厂生产运营与经济效益。

解决方案

博雷(Bray)技术工程师对制糖厂碳酸化及石灰乳工艺工况进行实地勘察,对故障阀门开展流体分析检测。检测发现,原全通径球阀进出口位置流速过高,存在两级压降问题。

最终推荐定制化19L 系列分段式球阀控制装置作为最优解决方案,具体优化设计如下:

  • 采用整体硬质钨钢阀座,出口流道增设耐磨涂层,抵御磨损与冲刷
  • 球体分段部件及阀体内部组件均覆盖硬质钨钢涂层
  • 定制密封填料,内环增设涂层,保障流体稳定输送
  • 现场可更换式硬质钨钢出口阀芯,搭配扩散型喷嘴

高性能材质与耐磨涂层可保护阀门及管道适应严苛工艺环境,同时该设计实现单级泄压。

应用成效

19L 系列控制球阀投用后,制糖厂工艺运行实现多项显著提升:

  • 单级泄压优化,出口法兰回流区域工况大幅改善
  • 分段球体出口介质沿阀门内壁切线流动,降低介质冲击角度
  • 阀门焊接端部与管道内径间形成连续流通孔道
  • 磨损与冲刷影响显著降低
  • 流体输送、控制精度及调节范围全面优化

该 19L 系列控制球阀已连续稳定运行两个完整制糖生产季,无泄漏、无停机故障,仅材料成本方面就为客户节省 16000 美元。

原陶瓷内衬球阀受强腐蚀介质影响出现严重冲刷泄漏,球体卡滞引发球体至阀杆部位故障。流量分析显示,原全通径球阀存在两级压降问题,而定制化优化后的 19L 系列阀门流体工况得到彻底改善。